Übersetzung - Umstände des Luftfahrtumfalls.
Am 25.12.16 wurde von Crew des Flugzeuges TU-154B-2 (RA-85572) in der Nacht bei einfachen meteorologischen Bedingungen den Flug zwischen Tschkalowskaja/Moskau-Sotchi – Latakia/Syrien mit den 92 Passagieren und Stückgut von 150 kg erfüllt.
Das Flugzeug ist am 25.12.16 um 01-38 gestartet.
Die technische Zwischenlandung wurde um 03-43 für die Nachtanken erfüllt. Die Passagiere sind im Flugzeug ohne Aussteigen bzw Zusteigen geblieben. Es gab auch keine Güterzuladung.
Nach dem Start von TW und bei Rollen zur Landebahn hat Kapitän die Schwierigkeiten mit der Bestimmung der Flugzeuglage zur Landebahn und Startrichtung. Diesen Schwierigkeiten wurden durch komplizierten Rollwegen und zwei Landebänder in Sotchi verursacht.
Um 05-24 und 36 Sekunden hat Crew mit dem Kurs von 238° bei der Einstellung von TW in Startregime gestartet.
Die Sondersituation wurde schon in 7 Sekunden um 05-24 und 42,5 Sekunden nach dem Start bei der Geschwindigkeit von 70 km/h entstanden, wann Kapitän sehr emotional Crew über Startkurs angefragt hatte. Die Führung von unnötigen Unterhaltung mit missbräuchlichen Vokabular und steigenden emotionalen Spannung im Crew hat die Auslassung von Kapitän die wichtigsten und bedeuteten Flugzeugsparameter beim Start, Ablehnung der Crewmitglieder von Erfüllung der ihren funktionalen Aufgaben in diesem Startstadium verursacht.
Nach 34 Sekunden war das Flugzeug im Luft bei der Geschwindigkeit von 400 km/h und Pich von 4,0°.
Nach dem Fahrwerkeinfahren hat Kapitän Pich bis zu 15,0° zugenommen, und Steuerhebel wurde von selbst nach vorne verschoben.
Nach 53 Sekunden des Fluges hat Kapitän den Befehl auf die Höhe von 157 m das Klappeneinfahren abgegeben, obwohl vor dem Flug die Höhe von 500 m für Klappeneinfahren vereinbart wurde.
Bei Klappeneinfahren und Umstellung von Stabilisatoren hat Kapitän den Steuerhebel von selbst weiter nach vorne verschoben.
Nach diesen mehren Betätigungen auf den Steuerhebel wurde von Kapitän beim Einsteigen des Flugzeuges auf die Höhe von 231 m bei der Geschwindigkeit von 360 km/h auf die Anflug zur Landung bei der Überlastreduzierung auf ein g unmerklich umgestellt, wobei der Navigator bei der Ausatmung „Uh – ä-moä“ gesagt hat.
Nach 63 Sekunden auf die Höhe von 218 m bei der Geschwindigkeit von 373 km/h, Pich von – 1,5° und vertikale Geschwindigkeit von 6,0-8,0 m/s bei der Anflug zur Landung wurde nominell die Alarm „Gefahr Erde“ ausgelöster. Navigator hat ruhig begonnen Satz fortgesetzt. „Synchron Nachlaufen, epta, was ist los Scheiße!?“
Der ausgelöste Alarm war gleichzeitig mit schneller Drehung von Kapitän den Steuerhebel die Rolle von 10,7° (rechts) und zurück auf 53,5° (links) innerhalb von 1,0 Sekunde, und danach hat Kapitän das linkste Pedal um ½ Hub nach vorne verschoben, und er hat langsam mit der Geschwindigkeit von 1,3°/s den Steuerhebel zu sich zurück begonnen zu verschieben. Das Flugzeug hat mit der schnellen Rollensteigerung nach links fortgesetzt zu landen.
Die weitere Flugsituation wurde durch fehlenden angemessen Flugparameteränderung mit den Betätigungen des Steuerhebels gekennzeichnet, was mit der Störungen von räumlichen Orientierungen (Situationsbewusstsein) von Kapitän des Flugzeuges geführt wurde. Bei dieser Sondersituation haben Crewmitglieder über die Alarm „Gefahr Erde“ und Anflug zur Landung mitgeteilt.
Nach 70 Sekunden, vertikaler Geschwindigkeit von 20,0 m/s, auf die Höhe von 90 m, der Geschwindigkeit von 464,0 km/h, der Rolle von 27,0° und Pich von – 2,0° war das Flug ohne das Treffen mit dem Meerwasser unmöglich.
Auf die Höhe von 67 m beim Rollenerreichung von 35,0° wurde den Alarm „Rolle links zu groß“ ausgelöst. Seit 1,2 Sekunde auf die Höhe von 34 m und Geschwindigkeit von 514,0 km/h wurde den Steuerhebel nach rechts in Endstellung gedreht und die Winkeldrehung der Rolle zu verlangsamen, und den Steuerhebel wurde in der neutralen Lage verschoben.
Beim Treffen mit Meerwasser um 05-25 und 49 Sekunden hat das Flugzeug die folgenden Flugparametern: Kurs von 220,0°; linke Rolle von 50,0°; Geschwindigkeit von 540,0 km/h, vertikale Geschwindigkeit von 30,0 m/s und Pich von – 4,0°.
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