Schorsch
Alien
Hallo Peter,
spät noch auf den Beinen.
Das Stall-Verhalten von großen Jets ist deutlich anders als bei kleinen Flugzeugen. Deswegen tut man auch so viel, dass die Flugzeuge niemals in einen Stall rein fliegen.
Dazu kommen die allgemeinen Charakteristika von Flugzeugen mit gepfeilten Tragflächen, wo der Auftrieb am Außenflügel zuerst wegbricht (wer schon mal in einer B737 gesessen hat sind vielleicht die lustigen kleinen Wirbelgeneratoren etwa auf der 25% Linie der Fläche aufgefallen, hat die Classic über die ganze Fläche, die NG glaub ich nur am Außenflügel, Airbus hat es gar nicht).
Also, ich hab mal ungefähr ein Gross Weight von 55t geschätzt (aus ACAP mit 120 Paxen). Die V_ref ist dann 132kts (gemäß FCOM).
Wenn wir jetzt mal ein "vergleichbares Flugzeug" heranziehen, entspricht das einem CL von 1.59 und einem Anstellwinkel von etwa 6°.
Jetzt lassen wir die Geschwindigkeit um 40kts sinken, sind kann bei 92kts (was in etwa konsistent mit den Berichten ist). Notwendiges CL für 1G Flug ist dann grob 3.1. CL_max ist aber eher bei 2.5ish anzusiedeln, was dann 18-20° AOA ist.
Nehmen wir einfach mal an, dass das Flugzeug bei CL_max verharrt und schauen, wie viel fehlt für 1G. Das ist relativ easy, weil linear.
Sprich: ((2.5-3.1)+1)g = .76g
Also: bei 95kts und Optimum AOA konnte das Flugzeug nur 75% des nötigen Auftriebs erzeugen. Gehen wir jetzt davon aus, dass AOA vielleicht sogar 5° höher war (~23-25°), dann ist das noch weniger.
Pitching Moment Coefficient (im Deutschen gerne Cm) ist übrigens tief negativ für alle AOA>5°, also eine "Pitch Up Tendency" für hohe AOA ist nicht zu erkennen. Ist aber die Frage, wie das Flugzeug getrimmt war. Auto Trim versucht, den Ausschlag des Elevator gegen null zu drücken, wird also zunehmend Nose Up trimmen. Am Ende sollte das HTP fast maximal Nose-Up sein und die Authorität des Elevator nur noch begrenzt sein.
spät noch auf den Beinen.
Das Stall-Verhalten von großen Jets ist deutlich anders als bei kleinen Flugzeugen. Deswegen tut man auch so viel, dass die Flugzeuge niemals in einen Stall rein fliegen.
Dazu kommen die allgemeinen Charakteristika von Flugzeugen mit gepfeilten Tragflächen, wo der Auftrieb am Außenflügel zuerst wegbricht (wer schon mal in einer B737 gesessen hat sind vielleicht die lustigen kleinen Wirbelgeneratoren etwa auf der 25% Linie der Fläche aufgefallen, hat die Classic über die ganze Fläche, die NG glaub ich nur am Außenflügel, Airbus hat es gar nicht).
Also, ich hab mal ungefähr ein Gross Weight von 55t geschätzt (aus ACAP mit 120 Paxen). Die V_ref ist dann 132kts (gemäß FCOM).
Wenn wir jetzt mal ein "vergleichbares Flugzeug" heranziehen, entspricht das einem CL von 1.59 und einem Anstellwinkel von etwa 6°.
Jetzt lassen wir die Geschwindigkeit um 40kts sinken, sind kann bei 92kts (was in etwa konsistent mit den Berichten ist). Notwendiges CL für 1G Flug ist dann grob 3.1. CL_max ist aber eher bei 2.5ish anzusiedeln, was dann 18-20° AOA ist.
Nehmen wir einfach mal an, dass das Flugzeug bei CL_max verharrt und schauen, wie viel fehlt für 1G. Das ist relativ easy, weil linear.
Sprich: ((2.5-3.1)+1)g = .76g
Also: bei 95kts und Optimum AOA konnte das Flugzeug nur 75% des nötigen Auftriebs erzeugen. Gehen wir jetzt davon aus, dass AOA vielleicht sogar 5° höher war (~23-25°), dann ist das noch weniger.
Pitching Moment Coefficient (im Deutschen gerne Cm) ist übrigens tief negativ für alle AOA>5°, also eine "Pitch Up Tendency" für hohe AOA ist nicht zu erkennen. Ist aber die Frage, wie das Flugzeug getrimmt war. Auto Trim versucht, den Ausschlag des Elevator gegen null zu drücken, wird also zunehmend Nose Up trimmen. Am Ende sollte das HTP fast maximal Nose-Up sein und die Authorität des Elevator nur noch begrenzt sein.